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西部网讯(通讯员 黄勋)中铁一局建工机械公司机械厂紧紧围绕生产和技术创新目标,积极开展设备、工艺、工装小改小革活动,取得了降成本、提工效、稳定质量的新成效。
机械厂在加工生产TZYZM-II-2500-0.1g固定底座内弧时,加工的工件弧度呈锥度变化(俗称带梢),一端超出标准公差,作业组人员共同分析,查找出弧面带梢的原因是工装垫板较薄,导致弧面加工精度超差。针对这一问题,他们采用在现有工装垫板基础上,更换垫板下的垫块,将原φ70垫块改为φ95的垫块,更换垫块后的工装加工的TZYZM支座内弧面消除了带梢缺陷,尺寸、公差均符合规定技术标准,质量更趋稳定。
桥梁支座地脚螺栓的螺杆扁平面加工,一直采用在立铣车床上单个逐一加工的工艺,效率低,制约桥梁支座生产组装工期。车间主任陈维斌看在眼里,急在心里,积极动脑筋、想办法,对桥梁支座地脚螺栓铣扁平面工艺进行改进。他带领工班的其他人员,重新设计制作专用工装卡和定位工装,该工装可装卡多个螺杆,改换了刀盘和刀头。革新后一次可以加工14件,使每班加工数量由200件提高到500件,生产效率提高近3倍,每月可生产节约成本1000多元。
机加工车间X52K立式铣床操作工王飞积极在实践中摸索,对桥梁支座纵向上摆铣R2周圈铣床刀具改进提出建议,改立铣刀为合金刀头。得到车间主任和技术人员的支持,王飞很快付诸实施,研究自制刀具并更换,不仅降低了刀具的使用成本,而且提高了立式铣床的加工效率。改进后桥梁支座纵向上摆铣R2周圈每班产量从10件提高到24件,提高了1倍多,原来每月生产加工120孔桥梁支座240件纵向上摆,需要24个班加工完成,现在只需10个班完成,使立式铣床的加工效率大幅提升。
小改小革显成效,建工机械公司机械厂已尝到了技术创新、小改小革的甜头,该厂多方创造条件、搭建平台,鼓励职工开展小改小革,提合理化建议活动。据统计,近3年来,建工机械公司机械厂15项小改小革、合理化建议项目参加了中铁一局合理化建议和技术改进成果评审,荣获成果奖10项,其中2等奖1项,3等奖3项。